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脈沖編碼器感應(yīng)光電盤(pán)損傷導(dǎo)致加工伯加工尺寸誤差


日期:2014年04月18 來(lái)源:本站原創(chuàng) 關(guān)鍵字:脈沖編碼器感應(yīng)光電盤(pán)損傷導(dǎo)致加工伯加工尺寸誤差
脈沖編碼器感應(yīng)光電盤(pán)損傷導(dǎo)致加工伯加工尺寸誤差。
故障現(xiàn)象:CNC862數(shù)控20車(chē)床X向切削零件時(shí)尺寸出現(xiàn)誤差,達(dá)到0.30mm/250mm,CRT無(wú)報(bào)警顯示。
故障分析及解決方法:本機(jī)床的X、Z軸為伺服單元控制直流伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng),用光電脈中編碼器作為位置檢測(cè),據(jù)分析造成加工尺寸誤差的原因一般為:
X向滾珠絲杠與螺母運(yùn)動(dòng)副中存在比較大的間隙或電機(jī)與絲杠相連接的軸承受損,導(dǎo)致實(shí)際行程與檢測(cè)到的尺寸出現(xiàn)誤差。
測(cè)量電路不良。根據(jù)上述分析,檢查發(fā)現(xiàn)絲杠與螺母運(yùn)動(dòng)副 中間隙正常,軸承也無(wú)不良現(xiàn)象,測(cè)量電路的電纜連接和接著良好,最后用未波器檢查編碼器的檢測(cè)信號(hào),波形不正常,拆下編碼器,打開(kāi)其外殼,發(fā)現(xiàn)光電盤(pán)不透逃部分不知什么原因出現(xiàn)三個(gè)透明點(diǎn),致使檢測(cè)信號(hào)出現(xiàn)誤差,更換編碼器,問(wèn)題解決。因?yàn)镃NC 862 系統(tǒng)的自診斷功能不是特別強(qiáng),因此在出現(xiàn)這樣的故障時(shí)機(jī)床不停機(jī),也無(wú)NC報(bào)警顯示。

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